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乙烯裂解關鍵催化劑研發獲突破
文章來源:未知     更新時間:2019-04-12 14:24:58

 裂解裝置的核心設備是加氫反應器,通過碳二前加氫催化劑將裂解氣中的乙炔加氫生成乙烯。由于碳二前加氫催化劑的開發難度較大,導致國內裝置長期依賴進口。

  國產碳二前加氫催化劑已在四川石化80萬噸/年乙烯裝置成功應用,效果優于裝置原用德國催化劑水平。大慶石化應用國產劑后每年可節約外購資金200多萬元。

 據報道, 日前,中國石油大慶石化公司化工一廠(以下簡稱“化工一廠”)傳來消息:碳二前加氫催化劑PEC-21在27萬噸/年乙烯裝置的工業應用項目繼獲得中國石油科學技術發明一等獎后,又獲得大慶石化科技進步獎,填補了國家技術空白。

  近年來,大慶石化公司化工一廠結合生產實際,加大科技發明與創新力度,完成多項突破生產瓶頸的重大科研項目,去年挖潛增效2.38億元。

  “作為大慶石化化工區的龍頭,我們廠科技創新的道路還很長,任務還很艱巨。”化工一廠廠長魏弢說。

  裂解裝置的核心設備是加氫反應器,通過碳二前加氫催化劑將裂解氣中的乙炔加氫生成乙烯。由于碳二前加氫催化劑的開發難度較大,導致國內同類裝置長期依賴進口。

  2007年開始,中國石油化工研究院與大慶石化合作,先后完成了催化劑小試、中試等開發工作。2017年4月,工藝主任劉全夫開創了碳二前加氫裝置快速穩定開工新工藝。

  裝置開車成功,標志著國產碳二前加氫催化劑研制應用成功,實現了中國石油在這個技術領域從無到有的突破,也宣告了碳二前加氫催化劑實現了國產化。

  目前,國產碳二前加氫催化劑已在四川石化80萬噸/年乙烯裝置成功應用,效果優于裝置原用德國催化劑水平。大慶石化應用國產劑后每年可節約外購資金200多萬元。

  化工一廠27萬噸/年乙烯裝置產共有5臺裂解爐,主要加工原料主要為石腦油、加氫尾油等。由于裂解爐全部采用底部火嘴,平衡控制爐管出口溫度有一定困難,而現有的乙烯裂解生產過程雖采用的是DCS進行常規控制,但并沒有充分發揮DCS的計算潛力。

  如何在保障乙烯收率的同時,減少對爐管的損傷,這是劉全夫不停琢磨的問題。通過結合仿人智能控制想法,他創造性地設計開發了裂解爐先進控制系統,與現有DCS系統實現了“無縫”連接,不但提高了雙烯收率,還降低了裝置能耗,每年可增收458.15萬元。

  丙烷是乙烯生產的優質原料,雖然“身價高”,但受生產條件限制,在裂解生產過程中,一直與其他原料混合裂解。由于原料之間的裂解溫度不同,混合裂解常常使丙烷的裂解深度不夠,造成乙烯收率較低。

  經裂解車間主任周巍組織技術人員多次研究,對各項參數進行上千次的模擬計算,并利用先進的模擬軟件,建立裂解爐的機理模型,探索并優化單獨裂解丙烷的最佳工藝條件,以此提高乙烯收率,延長裂解爐運行周期。

  目前,大慶石化化工一廠丙烷原料已實現單獨裂解,裂解爐運行參數平穩。按裂解爐投料量15噸/小時、年運行8000小時計算,經濟效益每年達4644萬元。

  “我們一直注重對科技人才的培養,積累先進技術的同時,鼓勵技術人員多查找技術資料,撰寫科技論文,為科技創新打下了堅實基礎。”化工一廠黨委書記王威說。

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