| 新聞直報(bào)員供求信息會(huì)員 |
用戶名:
密 碼:
驗(yàn)證碼:
|
|
近日,隨著最后1臺(tái)過濾器改造完成,大慶石化公司煉油廠硫黃回收車間制酸裝置的5臺(tái)高溫?zé)煔膺^濾器全部采用了新型保溫結(jié)構(gòu),披上了鈦納米聚合物涂料的新衣。 據(jù)該廠硫黃回收車間主任張德龍介紹,從2019年3.5萬噸/年制酸裝置投用后,該車間就開始針對(duì)高溫?zé)煔膺^濾器內(nèi)部溫度低于設(shè)計(jì)值的瓶頸問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。他們通過投用鈦納米+防水涂料的新型保溫結(jié)構(gòu),使設(shè)備運(yùn)行參數(shù)平均上升40℃以上,設(shè)備電伴熱裝置加熱時(shí)間平均每天縮短6小時(shí),用電量下降25%,不僅解決了設(shè)備吹灰效果差,升溫、保溫難、電伴熱裝置用電量高等難題,每年還可節(jié)省電費(fèi)130多萬元。 高溫?zé)煔膺^濾器是制酸裝置的專有設(shè)備,原來采用的硅酸鋁氈+鍍鋅鐵板保溫結(jié)構(gòu)形式,實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)保溫效果不能滿足生產(chǎn)需要。且東北地區(qū)年平均風(fēng)速值在3.5米/秒以上,造成保溫外表面平均溫度下的導(dǎo)熱系數(shù)偏大,比其他地區(qū)熱損大,不利于高溫設(shè)備保溫。 “而高溫?zé)煔膺^濾器主要過濾廢酸焚燒爐內(nèi)硫化氫燃燒和廢酸裂解產(chǎn)生的高溫工藝氣體,操作溫度需要控制在500℃以上,有利于提高工業(yè)風(fēng)反吹效果,同時(shí)還可以提高下個(gè)氧化工序一級(jí)反應(yīng)器轉(zhuǎn)化率,并提高硫酸濃度。”工藝副主任竇傳宇說。 而實(shí)際上,該套制酸裝置2019年初開工以來,5臺(tái)高溫?zé)煔膺^濾器的實(shí)際操作溫度都低于500℃。“車間經(jīng)過研究分析,決定從降低設(shè)備保溫結(jié)構(gòu)外表面散熱損失入手,解決設(shè)備提溫困難等問題。”張德龍介紹。 2019年4月,當(dāng)時(shí)S-7140這臺(tái)高溫?zé)煔膺^濾器溫度為460℃,是5臺(tái)過濾器中溫度最低的1臺(tái)。經(jīng)過在過濾器上噴涂鈦納米+防水涂料后,該臺(tái)過濾器投入生產(chǎn),對(duì)比并聯(lián)的其他4臺(tái)過濾器,絕熱層外表面散熱損失量明顯降低。 該車間設(shè)備副主任李長(zhǎng)恩表示,鈦納米聚合物涂料具有低導(dǎo)熱系數(shù)及高輻射率、高反射率等特點(diǎn),將該產(chǎn)品噴涂或刷涂到設(shè)備表面,使設(shè)備表面熱輻射及紅外溫度迅速反射及輻射掉,維持或降低設(shè)備外表面溫度損耗,起到節(jié)能保溫的效果。 此外,他們?cè)谟?jì)算設(shè)備保溫外表面熱損失時(shí)采用了表面溫度計(jì)算方法,能夠根據(jù)設(shè)備外表面溫度與環(huán)境的溫度差,計(jì)算出設(shè)備外表面熱損失,為日常檢查設(shè)備或管線的保溫效果提供了一種快捷方法。 鈦納米聚合物涂料在制酸裝置高溫?zé)煔膺^濾器保溫結(jié)構(gòu)中的成功應(yīng)用,為大慶石化公司挖潛增效提供了新途徑,為同類高溫設(shè)備保溫結(jié)構(gòu)形式的采用和改造提供了借鑒作用,還有利于低導(dǎo)熱系數(shù)絕熱材料的開發(fā)和應(yīng)用。 |