中化新網訊 近日,撫順石化丁苯橡膠裝置完成SBR1502牌號產品無磷聚合配方工業化試生產,經檢測產品各物性指標合格。該公司2個主要牌號的丁苯橡膠產品完成無磷工業化試生產,從源頭上實現污水中磷的零排放。 丁苯橡膠無磷生產新技術為撫順石化首創,在保持原生產配方的基礎上,通過對引發劑、電解質為中心的聚合體系探索,變有磷聚合體系為無磷聚合體系。 橡膠生產工藝特殊,涉及產品配方及助劑,僅乳化劑、活化劑、氧化劑等各種助劑就達到28種之多,工藝指標有300多次項,改變聚合體系難度巨大。該公司在沒有樣本借鑒的情況下,開展丁苯橡膠裝置的無磷制備工業化技術攻關,通過上百批次緊密的小試聚合、凝聚及加工應用試驗,確定了小試工藝與配方,解決了無磷合成中膠乳穩定性、反應后期凝聚不穩定等技術難題;通過小試、中試等階段,突破乳化劑、活化劑、電解質等配方的技術難點,2019年首次實現SBR1500E牌號丁苯橡膠產品的無磷聚合配方試生產。此后,該公司持續推進無磷聚合配方優化工作。 撫順石化組織丁苯橡膠車間的技術力量,對4號生產線進行無磷工業化試生產。試生產中,該公司通過加大脫氣膠乳門尼和TSC分析比對頻次,進行還原反應體系、反應釜數量、調節劑加入量等優化調整,嚴格控制膠乳摻混、凝聚、擠壓和風送干燥等生產過程,保證了試生產過程中總體平穩、反應易控、門尼控制穩定,實現了SBR1502牌號丁苯橡膠產品膠塊顏色較有磷產品更為均勻,生產過程未出現濕斑膠,各物性指標穩定,達到試生產目標。 |