勝利發電廠是中石化勝利石油管理局最大的能源供給電廠,擁有水煤漿循環流化床蒸汽鍋爐6臺,為孤東采油廠原油脫水、集輸工藝輸送蒸汽供熱。根據該公司運行小指標競賽要求,運行班組的飛灰含碳量考核指標為不大于8%,然而2016年7~12月循環流化床鍋爐運行數據顯示,鍋爐飛灰含碳量的平均值達13.12%,遠高于考核指標。 為此,該廠成立了動力無限QC小組以解決上述問題。小組成員進行分層調查分析,發現燃燒調整工藝不完善、設備故障、燃料品質不達標3個原因分別占比70.8%、15.7%、5.6%,確定燃燒調整工藝不完善是造成飛灰含碳量高的主要原因。
通過進一步分析,小組發現燃燒調整工藝不完善可能與分離器回料口堵灰、漿槍結構不當、二次風無參數監測、培訓力度不夠、風帽磨損嚴重、運行參數選擇不當等6項末端因素相關。
小組對這6項末端因素逐一確認,并對現場已停運的3臺鍋爐分別進行勘察,排除了回料口無堵灰、培訓力度不夠兩項因素。小組成員還對供熱站已停運的鍋爐風帽進行現場檢查,發現風帽、導向碟情況良好,排除了風帽磨損嚴重這一因素。
隨后,小組對供熱站6臺水煤漿CFB鍋爐的漿槍進行現場檢查。結果顯示,各水煤漿粒化器結構布置正確,?;采w小于80%,不會因為粒化不均對燃燒產生不良影響。但對漿槍的角度情況進行現場檢查發現,漿槍沒有固定裝置,角度過大,容易造成噴偏,形成掛漿,說明漿槍角度與燃燒調整工藝不完善相關;同時,他們發現不同二次風量下飛灰含碳量會發生改變,二次風的大小與燃燒調整工藝不完善兩者為強負相關;此外,他們還對鍋爐運行參數情況進行調查,發現煙氣含氧量與飛灰含碳量呈現負相關。
據此,小組成員判斷漿槍結構不當、二次風無參數監測、運行參數選擇不當為要因。
針對上述問題,小組采取了以下三項措施,一是增加了位置固定裝置,在漿槍口增加固定螺絲,將漿槍角度固定在30°~45°;二是增加了二次風量測量裝置,采用皮托管,在風道上測量壓差,計算風量,實現實時計算監測二次風量;三是采用正交實驗選取最優運行參數,控制飛灰含炭量不大于8%.
2017年4月,小組成員使用固定裝置將漿槍角度固定在40°,并對鍋爐進行了為期5天的試運行,數據排列無缺陷,改造效果明顯;二次風測量裝置完成后,小組成員將二次風量設定在送風機風量的8%,飛灰含碳量比較穩定。
通過正交實驗,小組確定使用下列參數:料床配比2:5:3,料層厚度450毫米,煙氣氧量5.5%,料床溫度950℃。在這組參數下運行6周,鍋爐的飛灰含碳量明顯降低,平均值為5.92%,達到了預期目標。該項活動不僅成功解決了水煤漿循環流化床鍋飛灰含碳量高的問題,還節約了燃料成本共計37.7萬元。 |